Aibel har vunnet en rammeavtale for feltutviklingsprosjekt på norsk sokkel med Centrica Energy Norway. Først ut er Butch-feltet i Nordsjøen.
Avtalen har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere fem år.
Avtalen inneholder arbeid i alle prosjektfaser, både ulike faser i studie- og forprosjekteringsarbeid samt selve gjennomføringen av oppdrag, fra detaljprosjektering via bygging til installering og ferdigstilling.
– Vi er glade for å få Centrica som ny kunde og mener de har lagt opp til en spennende kontraktmodell. Rammeavtalen er interessant og omfattende fordi den inneholder alle faser i utvikling og gjennomføring av prosjekt, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel.
Butch-feltet
Rammeavtalen omfatter alle Centricas feltutviklingsprosjekt på norsk sokkel. I første omgang er det snakk om arbeid knyttet til Butch-feltet, i den sørlige delen av Nordsjøen.
Feltet ble funnet i 2011 og ligger 13 kilometer øst for Ula-feltet. Butch-feltet skal bygges ut ved hjelp av en tilknytningsløsning (tie-in) til Ula. Prosesseringen vil foregå på Ula, før oljen sendes i rørledning til Ekofisk og videre til Teesside i England. Gassen skal injiseres i Ula-reservoaret.
Saga Subsea signerer ti-års leieavtale på Killingøy Subsea & Offshorebase.
– Vi har i dag signert leieavtalen med Karmsund Havnevesen, med en varighet på ti år, pluss to x fem år opsjoner for videre leie, samt utvidelse av de lokalene vi har på Killingøy i dag, sier daglig leder i Saga Subsea, Einar Tollaksvik i en pressemelding.
Dette gjøres på grunnlag av basens strategiske plassering mot Nordsjøen samt at flere av bedriftens største kunder er etablert inne på basen i dag.
– Karmsund Havn er meget fornøyd med å ha inngått en langsiktig avtale med Saga Subsea. Saga Subsea er et selskap i vekst, og det er svært gledelig at de har valgt å ekspandere sin virksomhet her på Killingøy Subsea & Offshorebase, sier eiendomssjef i Karmsund Havnevesen IKS, Heidi Nymann.
Blir ingen storstilte pluggekampanjer med det første.
– Plugging av brønner er ikke løsningen på hvordan vi kan få opp aktivitetsnivået på sokkelen nå. Vi i Norsk olje og gass merker et daglig press fra ulike hold, hvor det stilles spørsmål til hvorfor olje- og gassindustrien ikke setter i gang storstilte pluggekampanjer for å bidra til å øke aktivitetsnivået i disse utfordrende tidene. Men dette er ikke måten å gjøre det på, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.
Det skriver Norsk olje og gass på sine nettsider.
Rundt 450 mennesker deltok i går på Norsk olje og gass sitt seminar om plugging av brønner. Det har i den siste tiden vært stor interesse for temaet plugging.
– Ikke løsningen
I dag er de fleste brønnene på norsk sokkel en del av et produksjonssystem. Det står ikke en mengde brønner klar til plugging. Noen brønner forlates midlertidig fordi de vurderes for fremtidig bruk og videre vurdering av reservoaret. Derfor vil det være uvettig bruk av ressurser å plugge brønner som kan brukes videre, mener Norsk olje og gass.
Foregår kontinuerlig plugging
Plugging av brønner som ikke har noen nytteverdi foretas kontinuerlig av selskapene på norsk sokkel.
Informasjon fra operatørselskapene tilsier at det er om lag 50 til 60 brønner som skal plugges de nærmeste to årene (2015/2016). Dette er arbeid som operatørselskapene allerede er godt i gang med, og har skaffet seg riggkapasitet til, mener bransjeforeningen.
– Permanent plugging av brønner er et viktig fokusområde for norsk olje- og gassindustri. Norsk olje og gass’ nettverk Drilling Managers Forum og Plug & Abandonment Forum gjør en god jobb med å utveksle erfaringer på tvers av selskaper, og lærer av hverandre.
Statoils resultat for tredje kvartal var på 7,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 57 prosent fra 17,0 milliarder i samme kvartal i fjor.
– Vi fortsetter å redusere de underliggende driftskostnadene og leverer et kvartal med god drift og solide resultater fra markedsføring og trading. Våre finansielle resultater ble påvirket av lave oljepriser også i tredje kvartal, sier Statoil-sjef Eldar Sætre.
Han viser til fallende råvarepriser som en av årsakene til nedgangen. Det påvirker særlig selskapets internasjonale virksomhet, som hadde et justert underskudd på 4,2 milliarder kroner – sammenlignet med et overskudd på 3,5 milliarder i samme kvartal i fjor.
Må kutte mer
– Jeg er fornøyd med innsatsen for å redusere kostnadene, men lave priser også i tredje kvartal viser at vi må fortsette arbeidet for ytterligere kostnadseffektivisering, sier Sætre.
Konsernsjefen er også fornøyd med en kostnadsstrøm på 90,2 milliarder kroner i årets første ni måneder, sammenlignet med 99,1 milliarder i fjor. Fallet er lite tatt markedssituasjonen i betraktning, mener han.
Utsetter produksjonsstart
Statoil vil nedjustere sine forventede investeringer i år med 8 milliarder kroner til 140 milliarder.
Mens de antatte kostnadene til Johan Sverdrup-feltet har falt, ser selskapet seg nødt til å utsette produksjonsstarten på gassfeltene Aasta Hansteen og Mariner fra 2017 til andre halvdel 2018 på grunn av forventede kostnadsoverskridelser på rundt 10 prosent
Nøkkeltall fra Statoils resultatregnskap for tredje kvartal 2015. Tall for tredje kvartal 2014 i parentes.
* Driftsinntekter: 112,2 milliarder kroner (148,2 milliarder kroner)
* Driftsresultat: 7,3 milliarder kroner (17,0 milliarder kroner)
* Resultat før skatt: 7,9 milliarder kroner (16,0 milliarder kroner) (NTB)
I år vil oljeselskapene betale 104,5 milliarder kroner i skatt, viser anslag fra Oljeskattekontoret. Det er nesten en halvering fra 2013.
Årets skatteanslag på drøyt 100 milliarder er det laveste på minst ti år, viser en oversikt fra Oljeskattekontoret.
– Anslagene pleier å treffe ganske bra så lenge oljeprisen og dollarkursen holder seg relativt stabil, seksjonssjef Erik Solheim ved Oljeskattekontoret til NTB.
Pengene går rett inn i Statens pensjonsfond Utland – eller oljefondet.
I 2013 betalte selskaper som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk sokkel, i alt 192,3 milliarder kroner i skatt, 87,8 milliarder mer enn årets anslag, mens det i fjor ble innbetalt 165,7 milliarder kroner i forhåndsskatt.
Imidlertid blir det reelle skattenivået for 2014 trolig noe lavere på grunn av den lave oljeprisen i siste halvdel av året.
Varsler flere storsalg.
Tirsdag presenterte oljeselskapet BP resultatet for tredje kvartal. Inntektene på 1,82 milliarder dollar er 40 prosent lavere enn for et år siden, skriver Bloomberg.
Selskapet varsler flere storsalg, og vil redusere investeringene sine de neste årene.
Ifølge kvartalsrapporten tirsdag venter BP å selge eiendeler for ytterligere tre til fem milliarder dollar transaksjoner i 2016 før, det returneres til en rate på rundt to til tre milliarder i året deretter.
I forrige uke ble kjent at Hyundai-verftet krevde 1,36 milliarder kroner i ekstrabetaling for bygging av riggen Bollsta Dolphin.
Nå kontrer det Fred. Olsen Energy-eide selskapet med å terminere byggekontrakten og kreve milliardbeløp.
Bollsta Dolphin mente kravet fra verftet fra helt ubegrunnet og meldte i forrige uke at de skulle møtes i voldgift.
Nå har de sendt ut en børsmelding hvor de skriver at de benytter seg av rettigheten til å terminere byggekontrakten som følge av forsinket levering.
De oppgir at de nå skal ha tilbake et innskudd på 1,5 milliarder kroner, pluss renter.
Dolphin Drilling hadde inngått en kontrakt med Chevron for fem års leie av riggen, som er av designet Moss Maritime CS 60 E.
Femårsavtalen representerer en omsetning på drøyt seks milliarder kroner og skulle etter planen startet opp i første kvartal 2015.
For andre gang på to uker har Statoil hatt en oljelekkasje i havet ved Statfjordfeltet. Søndag lekket 432 liter olje i havet i forbindelse med lasting.
– Det er naturlig at de som allerede er i gang med å granske den første hendelsen også ser på denne, sier Eileen O’Conell Bruntland i Petroleumstilsynet til Stavanger Aftenblad.
Hun bekrefter overfor avisa at tilsynet har mottatt melding om hendelsen fra Statoil, samme dag som utslippet skjedde. Det er andre gang i løpet av to uker at Statoil har hatt oljelekkasje.
Selskapet opplyser til avisa at de gransker hendelsen, men ikke vil sammenligne den med forrige lekkasje. Utslippet søndag ble oppdaget før lastingen startet og ble funnet i en ventil i slangehodet mot tankbåten.
Forrige oljeutslipp skjedde torsdag 8. oktober. Det var en sprekk i et koblingspunkt i lasteslangen som var årsaken til at 40.000 liter råolje ble sluppet i havet, ifølge selskapet.